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El arte de finalizar el pollo

Publicado: 28 de octubre de 2018
Por: Cesar Augusto Posada Rodriguez, M.V.Z. Especialista en producción avícola
Uno de los puntos más críticos de los resultados de pollo de engorde, tiene que ver con la LOGISTICA DE ENTREGA DE POLLO,  a la planta de sacrificio, aquí perdemos gran parte de nuestros resultados técnicos, este tema abarca desde el ayuno hasta la colgada del pollo en la cadena de sacrificio, por lo tanto incluye  el ayuno, el cargue de pollo, el transporte y el tiempo en plataforma.
Son 4 los puntos de control
  • Tiempo de ayuno
  • Tiempo de cargue
  • Tiempo de transporte
  • Tiempo en Plataforma
AYUNO
Es el proceso de suspender la comida al pollo para evitar que nos llegue alimento la planta, Tradicionalmente los reportes de mal ayuno de las granjas de pollo se han centralizado en alimento en buche, por los problemas que este implica en la contaminación de la canal principalmente en las plantas con equipos automáticos.
Existen varios sistemas de evaluación del ayuno
  • Reporte de alimento en buche
  • Recientemente han establecido un nuevo sistema de medición, que es, el peso relativo de las vísceras, usado principalmente en Brasil
  • Método CAP donde se evalúa no solo  el material en buche sino también en molleja
CARGUE
Es el proceso de atrape del pollo y la introducción en los huacales que se usan para el transporte de los pollos vivos a la planta,  es un punto crítico tanto por el tiempo como por los defectos que se pueden generar en el proceso, tenemos dos variables a evaluar
  1. Tiempo de cargue de pollo el cual debe ajustarse a las necesidades de la planta de proceso, un buen tiempo debe estar alrededor de una hora.  Se mide desde el momento en que se abre la puerta para el descargue de los huacales, hasta que cierro la puerta del camión para su despacho.
  2. Sistemas de cargue: son dos el tradicional, manual, en el cual los pollos se atrapan por las patas y son llevados al camión en grupos de 7-12 dependiendo del peso.  Y el segundo es el cargue por tubos, en el cual los huacales se llevan al galpón y se atrapan los pollos uno a uno. Este último tiene más beneficios porque se generan menores defectos en canal
  3. Eficiencia de cargue: es el rendimiento de las personas durante  el cargue, el cual se mide en PPM (Pollos Persona Minuto), depende de las condiciones de los galpones, las distancias desde el atrape hasta la subida al camión, sistema de cargue, etc.  El cálculo es: 
No. de pollos/No. de personas/tiempo de cargue(min) 
El objetivo de este parámetro es mínimo 7 ppm
TRANSPORTE
Este debe ser el mínimo posible, debemos además buscar las mejores horas, las más frescas para realizarlo, importante no detenerse en ningún momento
PLATAFORMA
Al igual que el anterior debe ser el mínimo tiempo posible, es el punto de mayor merma, muy a pesar de las buenas condiciones de temperatura y ventilación de la plataforma, el tiempo es implacable.
El arte de finalizar el pollo - Image 1
El arte de finalizar el pollo - Image 2
Hoy quiero compartirles un sistema que he evaluado en varias empresas durante varios años, y es, la evaluación a nivel de la molleja, donde verdaderamente vemos si estamos haciendo un mal ayuno (comida) o un sobreayuno (material extraño); es claro que si el pollo tiene que comer cama, piedras u otros elementos para satisfacer el hambre, definitivamente es un síntoma de sobreayuno que nos genera además mermas adicionales que nos cuestan bastante dinero.  Igualmente nunca se evalúa cuando llega alimento en molleja, lo cual nos genera altas conversiones y perdidas económicas.
METODO CAP (Consiguiendo un Ayuno Perfecto)
Depende totalmente del reporte de la planta de proceso y el cual debe ser sistemático, diario, viaje a viaje y sobretodo muy objetivo.  Es también importante que los datos emitidos por la planta lleguen a la mayor brevedad posible al técnico de la granja para que haga los ajustes pertinentes con tiempo.
 Lo primero es diferenciar entre:
MAL AYUNO  donde encontramos alimento tanto en buche y/o en molleja, lo que nos afecta la conversión y costos de comida perdida.
SOBREAYUNO: En el cual encontramos material extraño en el buche y/o en la molleja principalmente. Que nos afecta la conversión y costos por mermas (pérdida de peso)
El arte de finalizar el pollo - Image 3
El sistema de muestreo que debemos usar es sencillo solo necesitamos una gramera
  1. Se toman al azar de cada viaje 30 buches y 30 mollejas
  2. Se pesan los buches llenos, luego se evacuan y se reporta el contenido, si el contenido es liquido se reporta como 0, de lo contrario reportar si es comida o material extraño. Se anota el valor y se divide por el número de muestras y reportamos GPB (gramos por pollo buche)
  3. Se pesan las mollejas completas, se abren y se ubican para evaluar el contenido que se clasifica en
    1.  Comida (mal ayuno)
    2. Material extraño (sobreayuno)
    3. Mixto (sobreayuno)
    4. Mollejas limpias
    5. Mollejas verdes (Sobreayuno).
 Se anota el valor y luego se divide por el número de muestras y sacamos el valor de GPM (gramos por pollo molleja) 
El arte de finalizar el pollo - Image 4
El arte de finalizar el pollo - Image 5
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Autores:
Cesar Augusto Posadas Rodriguez
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Israel Guadarrama L
Grupo Pecuario San Antonio SA de CV.
8 de abril de 2019
Señor Gonzalo muy buenos comentarios pues explica muy bien lo que en realidad sucede y se debe hacer para mejorar dicha etapa del proceso. Saludos. IGL
Cesar Augusto Posadas Rodriguez
30 de marzo de 2019
Gonzalo buenos dias excelente aporte, gracias por sus comentarios, es un tema que como usted muestra es de detalles que al final terminan costando dinero saludos
Gonzalo Paul Perez Acosta
Omarsa
28 de marzo de 2019
Estimados Colegas Saludos Cordiales. Veo nuevamente este tema en discusión, lo tratamos en marzo del 2018, cuando el Ing Fabio Nunes lo presento a comentarios. Lo que expone el Dr. Cesar Augusto Posada, tiene una importancia muy valedera y son operaciones que deben centrarse a la Aplicación de las "BPA", con relación al Ayuno, Recolección y Transporte, lo que ocurre fuera de este ámbito de confort que se ha acostumbrado a estos animalitos durante casi 42 - 45 días en granja de engorde, debemos cuidarlo en la etapa final antes que el pollo sea ingresado a la cadena de procesamiento Comparto con lo indicado por Uds., y me permito recordarles mis comentarios. "Veo también que atribuyen al operario una responsabilidad que si bien es cierto tiene una participación fuerte su desempeño acertado y su buena forma de realizar esta actividad de Recibir y Colgar las aves en la línea, debemos apuntar a eliminar este posible afecto de la mano de obra, tratando bajo métodos de descarga simple hacer un Proceso en LINEA, evitando así que el animal este alojado en rumas en una plataforma de recepción, esperando 3 a 4 horas le toque el turno de ingreso a la línea. Que es realmente en esta espera que se mueren los pollos. El Flujo debe ser: Un camión en la unidad de bajada, descargándose y cuando este por la mitad de descarga que llegue el otro a esperar unos 10 a 15 minutos para que entre al flujo de bajada. Esto nos garantizara que: El animal, no este expuesto a temperaturas y tiempos de espera no adecuados, Bajar el consumo de Energía eléctrica , con los múltiples Ventiladores - Extractores de aire que se deben ubicar estratégicamente en la Plataforma de recepción para alojar el ave antes del proceso, Evitar costos innecesarios y métodos de operación no aconsejables. y dedicarnos a evaluar oportunidades de mejoras como: Aplicación del Lean manufactoring, y evaluemos los resultados con simples proyectos que su retorno de inversión no superan los 12 meses, en función solo de las aves muertas que rebasan este "0,10%" ideal de mortalidad en esta etapa del proceso. les comparto datos reales de una planta en Ecuador. con pollos de 45 días y peso en pie de 2,7 a 3 Kg. Manejábamos mortalidades hasta del 2,5 a 3% se adquiere una unidad de bajada "Elevador Pesador" Electro-mecánico, y hoy nuestros resultados son bajo el 0,10%, hay eventos que si superan este % pero que no se debe a causas antes indicadas, mas bien son muertos que llegan por altas temperaturas en estos desordenados Inviernos que nuestro país soporta. Tengo datos si les interesa, escríbanme y los comparto con videos y costos del proyecto Atte. Ing Gonzalo Perez Acosta GPFood "Gestion en Producción y Productividad Alimentaria". Soluciones Profesionales en sus Procesos Industriales Guayaquil - Ecuador
Cesar Augusto Posadas Rodriguez
25 de marzo de 2019
Marlon buenos dias gracias por su comentario, pero realmente es un arte lograr un buen ayuno, para aprender este arte, es muy importante la retroalimentacion permanente de la planta de proceso saludos
Marlon Nangi dos Santos
23 de marzo de 2019
El nombre es muy sugestivo "El arte de finalizar el Pollo", porque es la hora de entregar el resultado de la crianza, el resultado de los 45 o 50 dias de trabajo. Y el resultado debe ser en toneladas de canal con calidad, baja contaminación y con buen rendimiento
Anibal Martinez
12 de febrero de 2020
Muy interesante esta discusion sobre el articulo que nos expone el M. V,Posada, lo cual tiene que llevarse en granjas de todo nivel pero el pequeño criador se olvida o no le da importancia a esta practica final, ya que al finalizar la etapa solo consideran retorno de inversion y ganancia, sin analizar que tambien hay perdidas y que pueden mejorar ingresos
Onan Sanchez
16 de enero de 2020
Muy interesante las exposiciones técnicas para reducir costos, mejorar el rendimiento y la calidad. Su servidor es consultor en productividad y BPM. Muy buen consejo sobre Lean manufacturing. He apoyado a algunas plantas de sacrificio, en la materia mencionada. Y lo que mas nos ha funcionado en mi país (El Salvasdor), es analizar e implementar procesos kaizen e innovación, a través de equipos de mejora. Es impresionante el resultado: Eliminación, reducción o combinación de operaciones, lo que trae eliminación de tiempos muertos o mudas, y por lo consiguiente los recursos intervinientes. Todo parte de formar el equipo multitarea (multi task), sacar métricas de recursos utilizados en cada actividad de los procesos y subprocesos relacionados. Se analizan causas vitales (técnica Pareto), y causas raíces (técnica espina de pescado-5 emes). Y se proyectan mejoras a través de metas e indicadores, con los costos de las soluciones (plan de acción e inversiones). para tener éxito, se requiere toda una colaboración franca y abierta entre las áreas en interacción (un equipo multitareas con visión compartida, lo cual es responsabilidad de las jefaturas). Con gusto comparto experiencias. Me pueden encontrar en: onanaus@yahoo.com
Jairo Alberto Hernandez Padilla
5 de noviembre de 2019
Buenos días Felicitaciones. Buen articulo, buenos comentarios. Jairo Hernandez padilla MVZ.
Jesus Antonio Valencia Ferrer
27 de julio de 2019
es muy importante la velocidad de la planta
Fabio echeverry
20 de julio de 2019
Dr César, excelente aporte a quienes con frecuencia vemos cómo en el mal manejo de los ayunos se pierde el trabajo de todo un periodo de engorde...siempre atento a sus recomendaciones qu son una herramienta de trabajo para seguir aportando positivamente la industria.
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